在橋梁空心板的混凝土澆筑作業進程里,傳統所用的木模,常常會碰到像漏漿這樣的問題,在隧道涵洞的混凝土澆筑作業進程中,傳統使用的鋼模,常常會碰上像拆模時出現卡殼狀況這類問題,還會遭遇工期被拖沓延誤這種由來已久的情況。橡膠氣囊內模是通過充氣膨脹進而形成相應的空腔,當放氣之后它能夠輕松地實施抽拔操作。近些年來,橡膠氣囊內模正以較快的速率替代剛性模板。
本文關聯某一實際的工程實例,細致剖析這項技術于實際里怎樣實現落地施行,在施行進程中遭遇了哪些難點問題,還有所呈現出的真實成本與工期數據情形。
01.橡膠氣囊內模如何解決漏漿難題
傳統鋼模那些拼接的地方數量特別多,在混凝土振搗這個過程當中,漿體非常容易從這些縫隙里滲出來,接著就形成了蜂窩麻面的那種狀況,到了后期去進行修補的時候,既花費時間又消耗材料。某高速公路預制梁場原本用的是組合鋼模,每片梁在漏漿修補方面平均要耗費2個工時,而且模板接縫處需要不停地反復涂抹密封膠。
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橡膠氣囊制作工藝_橡膠氣囊內模_橡膠氣囊制作過程
其中,橡膠氣囊內模展現出讓人清晰看到整體不存在接縫的結構特性,在充入氣體之后,它可以跟混凝土均勻地貼合一塊兒,從最開始的源頭就把漏漿的路徑給阻斷了。在實際開展施工的進程當中,就算澆筑高度抵達了1.2米,振搗棒挨著氣囊緊密作業,然而也并未浮現明顯的漏漿點,等到脫模之后,表面光滑程度達到了無需找平的標準。
02.施工中怎樣防止氣囊上浮
放在混凝土里的氣囊啊由于受到混凝土產生的浮力作用,很容易出現向上移動的狀況,進而導致空腔的位置發生偏離,嚴重的時候甚至會讓結構報廢掉。針對這個問題呢關鍵的措施包含多個方面:首先橡膠氣囊內模,在氣囊的底部設置定位箍筋,每隔50厘米焊接一道U型卡,通過這樣的方式來讓氣囊的位置穩固住;其次,充氣壓力必須嚴格控制在0.025 - 0.035MPa之間,這是因為壓力過高會讓氣囊上浮的趨勢加劇;最后,澆筑的時候要從氣囊的兩側對稱地進行下料,而且要控制單層澆筑的厚度不超過30厘米。
于重慶某個跨線橋項目里頭,借由運用上述那些工藝,收獲了明顯的成效。12片空心板梁的軸線偏差,全部都被準確精湛地把控于5毫米范圍以內,沒有任何一片出現偏位情形,強有力地確保了工程質量。
03.氣囊內模能省多少成本
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橡膠氣囊內模_橡膠氣囊制作工藝_橡膠氣囊制作過程
對于同樣尺寸的20米空心板梁進行對比:傳統鋼模的購置以及安裝費用大概是每套1.8萬元,單次進行拆裝的時候需要4名工人,耗費6小時;然而橡膠氣囊內模的采購價格約為6000元,僅僅需要2人,20分鐘就能完成安裝或者抽出。把人工與設備攤銷綜合起來計算,每片梁的直接成本下降了大約35%。
拿40片梁的標段當作例子來說,僅僅是人工費這一項,就節省了差不多5萬元,工期從原本計劃的45天,被壓縮到了28天。需要留意注意的是,氣囊內模要定期去檢查氣嘴以及膠層的磨損情況,重慶君正等廠商所提供的產品,在經歷300次充放循環之后,依舊能夠保持氣密性。
于實際施工進程當中,提議于首次運用相關設備或者材料之際開展充氣保壓試驗,籍此來保障其性能的穩定性以及可靠性。于完成澆筑操作后的24小時之內,絕對不可過早地實施放氣操作,以防影響整體施工效果。
處理空心構件之際,您可曾碰到氣囊難以拔出這種棘手情形,有此經歷的話,歡迎于評論區分享您的寶貴經驗,您的分享要是能獲點贊與轉發,就能使更多同行從中獲益,少走些彎路橡膠氣囊內模,共同促使施工領域進步發展。
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