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長城網(wǎng)·冀云客戶端訊(記者 董輝 通訊員 崔秩愷 李月)一臺積灰的閑置變頻器,兩臺“大馬拉小車”的冷卻塔風(fēng)機(jī),在滄州中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)中海石油中捷石化有限公司運(yùn)行五部電氣工程師石培連的“撮合”下,碰撞出了火花。這項(xiàng)“零成本”改造,預(yù)計(jì)每年可節(jié)約電能近50萬千瓦時(shí)。
近日,石培連在日常巡檢中敏銳地發(fā)現(xiàn)循環(huán)水場冷卻塔風(fēng)機(jī)常年處于工頻運(yùn)行狀態(tài)。通俗來講,就是風(fēng)機(jī)不管實(shí)際需求大小,始終“固執(zhí)”地全速運(yùn)轉(zhuǎn)。這種“大馬拉小車”的模式,不僅能耗高、調(diào)節(jié)難,還難以靈活應(yīng)對不同季節(jié)、不同工況下的熱負(fù)荷需求。
“能不能把倉庫里閑置的變頻器利用起來?”石培連靈光一閃,提出了“移花接木”的改造思路,將部門閑置變頻器移植到風(fēng)機(jī)上,通過變頻調(diào)速,讓風(fēng)機(jī)根據(jù)實(shí)際需要“智能”奔跑。
這一想法迅速引起部門經(jīng)理吳永軍的重視。他牽頭組織工藝、電氣、儀表專業(yè)工程師進(jìn)行可行性論證,方案獲一致認(rèn)可后,部門隨即成立攻關(guān)小組,明確分工,高效推進(jìn)改造工作。
改造過程中,各專業(yè)配合默契,猶如一場精密的“接力賽”。工藝人員“精準(zhǔn)把脈”,核算各循環(huán)水系統(tǒng)熱負(fù)荷,選定50萬噸/年催化裂化裝置、3萬噸/年MTBE裝置及25萬噸/年氣體分餾裝置所屬的兩座冷卻塔風(fēng)機(jī)作為改造對象,負(fù)責(zé)投運(yùn)后調(diào)試與效果標(biāo)定;電氣人員負(fù)責(zé)“心臟移植”,完成變頻器的拆裝與調(diào)試;儀表人員則打通“神經(jīng)脈絡(luò)”,充分利用舊有電纜,以最小成本實(shí)現(xiàn)了中控室的遠(yuǎn)程精準(zhǔn)調(diào)控。僅用時(shí)兩天,此次改造便完成了從方案論證到改造投用的全過程。
改造完成后,風(fēng)機(jī)迎來了“智能化”轉(zhuǎn)身:循環(huán)水溫度實(shí)現(xiàn)了自動跟蹤調(diào)節(jié),系統(tǒng)穩(wěn)定性大幅提升;兩臺風(fēng)機(jī)運(yùn)行功率降低約20倍,預(yù)計(jì)全年節(jié)電近50萬千瓦時(shí),真正實(shí)現(xiàn)了“零投入、高回報(bào)”。更值得一提的是,變頻無級調(diào)速技術(shù)讓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速能根據(jù)溫度精細(xì)調(diào)節(jié),從根本上消除了冬季冷卻塔掛冰的安全隱患,為設(shè)備穿上了一層“安全防護(hù)服”。
中海石油中捷石化有限公司的這次成功嘗試,不僅讓閑置的變頻器成了創(chuàng)新發(fā)展的助推器,更展現(xiàn)了一線員工立足崗位、深挖內(nèi)潛的智慧與擔(dān)當(dāng)。
來源:長城網(wǎng)·冀云客戶端訊
編輯:任梓綺
編審:于國樹 崔秩愷
審核:孟 輝
郵箱:zjrongmeiti@163.com
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