人工耳蝸體外機的改造計劃
人工耳蝸是一種精密的電子裝置,其工作原理是將聲音轉換為特定編碼形式的電信號,通過體內植入的電極系統直接刺激聽神經,從而重建極重度聾人的聽覺功能。這種技術的發展源自 20 世紀 20 年代,當時法國的科學家成功將電信號傳輸到一只貓的聽神經,讓它能夠感知聲音,這項實驗為人工耳蝸的發展奠定了基礎。隨后的幾十年里,科學家們不斷嘗試改進和完善人工耳蝸技術。
1982 年, 澳 大 利 亞 Cochlear 公 司與墨爾本大學合作研發成功 Nucleus 22 型人工耳蝸產品,同年通過了美國食品藥品監督管理局認可,這是全世界首先使用的多通道耳蝸裝置,全覆蓋人工耳蝸剖面如圖 1 所示。
![]()
圖 1 全覆蓋人工耳蝸剖面
自此,人工耳蝸發展進入了快車道,全世界有十幾萬聾人開始使用人工耳蝸,其中半數以上是兒童。在我國,多通道人工耳蝸植入的技術已經于 1995 年開始發展,人工耳蝸的安全系數逐漸提高,耳聾群體因“聽力曙光”使生活獲得了更大的改變。
構成及原理
人工耳蝸由兩個主要部分組成:外部部分和內部部分。
外部部分叫體外機,包括一個話筒、一個聲音處理器和一個傳輸器。話筒接收周圍的聲音,并將其轉換為電信號。聲音處理器將電信號轉換為數字信號,并根據特定的算法對聲音進行處理和優化。傳輸器將處理后的信號通過無線電或磁感應傳輸到內部部分,人工耳蝸工作原理如圖 2 所示。內部部分由植入在耳內的電極陣列和外部部分的傳輸器相連。電極陣列植入在聽神經中,將傳輸過來的電信號轉化為神經沖動,并將其傳輸到大腦的聽覺皮層,從而使用戶能夠感知聲音。
![]()
圖 2 人工耳蝸工作原理
多年來,人工耳蝸技術不斷創新和改進,實現了更好的聽力恢復效果。現代人工耳蝸具有更小、更輕、更靈敏的設計,使得用戶可以更自然地感受聲音。語音處理算法的改進和高級技術的運用,如噪聲抑制、方向感應和音樂感知,進一步提高了人工耳蝸的效果和用戶體驗。
改造過程
前一段時間,我收到了朋友寄來的一臺澳大利亞 Freedom 人工耳蝸控制器(見圖 3),據我評估,它經過多年使用,表面老化,按鍵無響應,插頭損壞,而且續航時間也很短(約10h)。因此,我決定幫助朋友改造這個控制器,修復問題并改善續航能力。
![]()
圖 3 Freedom 人工耳蝸控制器
人工耳蝸電池
人工耳蝸目前主要使用紐扣電池或 5 號堿性電池,以及可充電電池(如鋰電池)。紐扣電池或 5 號堿性電池在人工耳蝸中的應用較為常見,這些電池體積小巧,便于用戶佩戴,并且相對成本較低。用戶可以很容易購買并更換電池,使人工耳蝸始終保持運行。然而,這類電池也存在一些弊端,它們是一次性電池,不能重復充電使用,需要經常更換,這對于長期使用人工耳蝸的用戶來說可能會帶來一些不便。此外,這些電池的電量相對較低,續航時間有限,需要經常檢查和更換,以確保人工耳蝸始終保持正常運行。
相比之下,可充電電池可以重復充電使用,使用起來更加經濟和環保。
改造思路
這個處理器型號是澳大利亞Freedom,2005 年上市,使用年份很久,早已過了保修期,維修費足以更換全新同樣型號設備,屬于是“食之無味 , 棄之可惜”。朋友表示已經佩戴了雙側耳蝸,不影響他正常使用,不如拿來改一改,改好了能省去很多費用,給它第二次生命;改壞了也不影響他使用新設備,所以能大膽地改造。
我計劃先維修再改造。對于續航時間的改造,要切掉控制器多余的外殼,打印新外殼,用鋰電池替代原先的 2 節 5 號電池,并使用雙層 PCB設計。PCB 正面放置元器件和充電芯片,充電芯片我選擇了 TP4056 芯片(見圖 4)。
![]()
圖 4 TP4056 芯片
我還給設備配備 USB Type-C接口,便于充電。由于 2 節 5 號電池每節電壓為 1.5V,因此還需添加降壓模 塊, 我 選 用 了 AMS1117-3.3V 芯片(見圖 5),我設計的電路如圖 6所示。
![]()
圖 5 AMS1117-3.3V 芯片
![]()
圖 6 電路
維修過程
首先,我拆開了人工耳蝸控制器,用萬用表的通斷擋檢查輕觸開關,發現 3 個輕觸開關需要使勁按才有反應,所以更換了輕觸開關,采用了點動 型 寬 4.5mm、 高 1.5mm 的 貼 片4 引腳輕觸開關。對于柔性 PCB 排線斷裂(見圖 7),常規的修復方式無法解決。我采用漆包銅絲進行飛線連接,先使用小刀去除柔性 PCB 上的表面保護膜,露出導體銅箔,然后將漆包銅絲的一端焊接在導體銅箔上(見圖 8)。
![]()
圖 7 柔性 PCB 排線斷裂
![]()
圖 8 焊接導體銅箔
全部焊接完成后,將另一端焊接在插頭引腳上(見圖 9)。注意,焊接時電烙鐵頭的溫度不宜過高,350℃焊接 3s 即可,焊接結束后用洗板水擦一下,然后使用紫外光固化油墨進行固定(見圖 10)。
![]()
圖 9 焊接插頭引腳
![]()
圖 10 使用紫外光固化油墨進行固定
我使用萬用表的通斷擋檢查線路和插頭是否導通,安裝兩節 5 號堿性電池,按下開關,設備正常開機。
PCB設計
我使用嘉立創 EDA 平臺設計了該項目的 PCB,選擇這個平臺是因為嘉立創提供免費打樣服務。PCB 需要盡量小巧,以便收納在控制器內部,控制器的輕觸開關 PCB 是長條狀的(見圖 11)。
![]()
圖 11 3 個輕觸開關和 1 塊 PCB
我設計了一個 U 形的充電模塊放在輕觸開關 PCB 周邊。PCB 邊框使用 SolidWorks 繪制,并將其轉換為DXF 格式,然后在嘉立創 EDA 中導入該文件,根據電路原理合理布局各個元器件的位置(見圖 12)。
![]()
圖 12 PCB 渲染
充電接口采用 USB Type-C 插板,因外殼比較小,我采用大量 0603貼片封裝元器件。由于沒有加熱臺,我用電烙鐵頭在 PCB 貼片焊盤上焊一個錫點,然后把貼片放在焊盤錫點,再立即移走電烙鐵頭,等一個焊盤錫點固化后,再焊接下一個。
鋰電池的容量為 1600mAh,電壓為 3.7V,續航時間可達 40h,平均可使用約 4 天,這一改進方案我是非常滿意的。
外殼設計
我使用 SolidWorks 進行外殼設計(見圖13),需要對控制器內部進行切割,除掉多余的零配件。同時,外殼蓋也需要重新設計,邊緣要有公止口和母止口,作用是阻擋汗水從外部進入內部,從而保護電子元器件。為了安裝 USB Type-C 接口,我在底部預留了開口。3 個按鍵蓋分別對應 3 個輕觸開關,安裝在一面外殼內,3D 打印的外殼如圖 14 所示。
![]()
圖 13 外殼設計
![]()
圖 14 3D 打印的外殼
組裝過程如圖 15 所示,電池與控制器的輕觸開關 PCB 貼合在一起,再與充電模塊貼合,使用雙面膠進行固定。電池的紅色和黑色兩根線焊接到充電模塊的電池 + 和電池 - 焊盤上,控制器的紅色和黑色兩根線焊接到輸出 + 和輸出 - 焊盤上。充電模塊的 USB Type-C 接口對準外殼底部的開口,周邊使用 E8000 膠水黏固,確保密封性。將控制器部分插入外殼,使用 704 硅膠進行牢固黏合,保證密封性。
![]()
圖 15 組裝過程
最后,使用 M3 內六角螺栓緊固,這樣改裝工作就完成了,改裝后成品如圖 16 所示。
![]()
圖 16 改裝后成品
結語
本項目旨在降低成本、延長設備續航時間、方便充電。我成功修復了這臺原本要報廢的人工耳蝸控制器,為朋友節省了數千元的維修費用。朋友收到改造后的人工耳蝸控制器使用了一周后,非常激動,這個改造項目不僅是技術的勝利,更是對創造力和堅持的肯定。我希望未來可以給人工耳蝸佩戴者帶來更多的福音。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.